风机和空压机是重点能耗设备,被称为钢铁企业里的“电老虎”。电费是钢铁生产成本中除去原辅料外最大的耗用,同时也是降本主动权最大的攻关对象。经过前期排查,永钢机动处发现300m2烧结车间2台1600(KW/台)烟气脱硫增压风机和5台262(KW/台)空气压缩机能耗大、效率低。经统计,300m2烧结烟气脱硫增压风机吨矿电耗是同样功能450m2烧结的2倍,空压机比功率比一级能耗高20%以上,有较大节能空间。由此,如何打掉这两只“电老虎”,成为技术人员的心头事。 永钢机动处在核对风机性能曲线后,大胆提出用公司已有900KW的8级低速电机替换1600KW的6级高速电机,以降低风机转速来适应低压力、大流量的脱硫烟气输送要求,并先后咨询设计院、风机厂家,组织总调办、能环处、炼铁总厂、烧结厂进行论证,反复分析风险因素并制定应对预案,最终决定在2#高炉大修后择机实施。 2014年9月,永钢机动处完成了施工图纸设计,10月备件制作到位,12月31日2#高炉停炉大修。2015年1月7~8日300m2烧结对脱硫增压风机进行节能改造,检修耗时40小时。改造后,脱硫风机不但能够满足生产要求且有一定调节余量,吨矿脱硫电耗由5.88KWh/吨下降至3.87KWh/吨,与450m2烧结基本持平。 通过“可视化电能管理信息系统”电量与电费分析,该项目日节约电量26585.33kwh、电费17394.37元,年经济效益574.01万元。同时,为打掉另一只“电老虎”,2014年11月,机动处提出引进一级能耗空压机、优化平衡压缩空气的改造方案。2015年1月6日对旧机组测试,1月7~8日更换300m2烧结1~3#空压机,1月9日对新机组单机测试,其节电率17.39~26.59%。 为进一步扩大节能战果,永钢机动处联合烧结厂、能环处制定了间歇用户用气时刻表,组织错峰用气,保证用气平稳,并将空压机开机台数由4台减少为3台。改造后,节电效果明显,空压站实际节电率35.87%,单位产气节电率26.72%,日节约电量9047kwh、电费5790元,年经济效益191.07万元。该项目推广性强,将陆续推广到集团公司其他空压站,预期年经济效益1000万元以上。 |